1、前言 邯钢6号高炉上料工艺是将烧结矿、焦碳、焦丁等炼铁原料首先通过振动筛、给料器、矿仓、皮带、矿中间斗等设备到料车,然后到达高炉炉顶,最后通过布料器、小钟、大钟等炉顶设备进入高炉炉体的。起工艺流程见图1。 高炉上料工艺的备料、运料及炉内部分均采用了工业PLC自控调节系统,控制着高炉槽下备料、料车行程、炉顶设备等众多设备相关的控制参数。因此,自控装置的好坏,控制操作方式的优劣,直接影响着高炉生产及操作人员的劳动强度。
 图1 高炉上料工艺流程图
2、存在的问题 邯钢6高炉为有料钟,自从1996年投运以来运行已有七年之久,这期间尤其是近一年来,自控装置经常出现死机、元器件损坏、模块坏等问题,常迫使操作人员停工,甚至高炉休风,严重影响公司生产,原因是原控制系统采用的是西门子S5系统和模拟屏操作平台,这些都是最早期的自控系统和操作方式,依次故障不断,主要表现为: 2.1、操作平台为模拟屏的操作方式,各种数据的设定、修改、命令的执行都是通过操作台上的开关和按钮来进行,在程序设定时,容易乱,操作人员掌握起来比较困难,出现故障处理速度慢,因而影响生产,并且增加了工人的劳动强度。 2.2、各种元件老化,故障率太高,数码管和二极管损坏严重,数码管等备件严重不足,并且价格昂贵,货源紧张。 2.3、上料运行方式为半手动方式,随着高炉其它系统的改造,6号高炉的上料能力越来越不能满足要求。
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